對屬于錢塘江流域的海寧丁橋污水處理廠進行升級改造,出水水質(zhì)由一級B提升至一級A排放標準。1工程概況海寧丁橋污水處理廠現(xiàn)狀設計規(guī)模為15萬m3/d,分為一、二期工程和三期工程兩個系統(tǒng),設計出水水質(zhì)為一級B標準。一、二期設計規(guī)模為10萬m3/d主體采用SBR工藝;三期工程設計規(guī)模為5萬m3/d,主體采用A2O工藝。升級改造前,海寧丁橋污水處理廠主要面臨以下問題:①一、二期工程主體采用SBR工藝,由于潷水器出水易虹吸,出水水量極不穩(wěn)定,峰值流量超過平均流量的1.5倍以上,嚴重影響了后續(xù)處理單元的運行,尤其是影響現(xiàn)有終沉池的泥水分離效果,出水SS超標較嚴重。②一、二期SBR工藝出水水質(zhì)不穩(wěn)定,脫氮效果較差。③三期工程TN、SS不能穩(wěn)定達到一級A排放標準。該工程面臨時間緊、不能停水、水力高程受限等問題,對現(xiàn)有生化系統(tǒng),尤其是一、二期SBR,進行強化除磷脫氮的改造困難重重。反硝化深床濾池同時具有反硝化脫氮、過濾去除SS和TP的作用,在一級A提標項目中應用較多,在現(xiàn)有流程后新建反硝化深床濾池,既不影響現(xiàn)狀污水處理廠的運行,又能比較快速地實現(xiàn)提標目標。因此海寧丁橋污水處理廠對一、二、三期工程采用深床反硝化濾池深度處理工藝進行一級A提標改造。江蘇反硝化深床濾池一體化裝備!張家港服務反硝化深床濾池一體化裝備廠家批發(fā)價
必須要控制溶解氧。如果變液體意味著進水有很大的一個跌福,通過幾個實際項目測量,進水通過這一個變液位跌落溶解氧通??梢栽黾游鍌€毫克升。我們通過這個理論計算大家可以看一看,在去除五個毫克升硝基氮時,如果溶解氧差異五個毫克升,這個碳源的需要多投加20%到30%。所以說我們對液位的控制,可以能夠給客戶帶來很大運營費用節(jié)約。這邊還有一個控制的過程,氮氣釋放,反硝化過程當中有氮氣產(chǎn)生,氮氣要釋放掉,否則會堵住濾池縮短過濾過程。我們看一下第三部分介紹兩個案例,兩個我們都是出水總氮達到五毫克升的案例。大家看到地方標準目前巢湖五個毫克升,介紹的兩個案例都是來自合肥。先看***個,對于濾池來講是新建的。設計水量是十萬噸每天。標紅是總氮要求五個毫克升,進水濾池總氮15毫克升。要求總磷小于,SS小于10毫克升。這是目前我們看到國內(nèi)***個要求總氮小于5個毫克升項目。也是通過當?shù)氐胤?*驗收,并且也是我們國內(nèi)目前為數(shù)不多在運行的反硝化功能的濾池。這個反硝化濾池有另外一個好處是進水總氮量不超標,我們可以不進行投加碳源??匆幌鲁鏊|(zhì),這個是項目剛運行時的數(shù)據(jù),看到這一組數(shù)據(jù)是在冬天,可能大家對這個應該比較了解。張家港反硝化深床濾池一體化裝備供應商家淮安反硝化深床濾池一體化裝備!
生物反應在冬天非常慢。這個項目即使在冬天,它的出水這里面控制硝基碳基本小于4個毫克升。這個是進出水硝態(tài)氮,基本進水10毫克升左右,出水都是控制4個毫克升。這是氨氮跟總氮,大家知道二級處理出來氨氮在后面反硝化濾池沒有去除作用。氨氮作為總氮一部分。我們氨氮這個項目當中基本上在一個毫克升左右,要控制硝態(tài)氮在四毫克升,這樣它的總氮可以做五個毫克升排放要求。這是出水懸浮物和總磷,基本懸浮物七個毫克升以下,總磷,都可以滿足排放要求。第二個案例是更加有特點的一個案例。它的進出水的水質(zhì)要求跟***個一樣。但是它是一個砂濾改造的項目。這是改造前的圖紙。之前采用濾板濾頭這一種結構。通過非常少的土建改動,由原來濾板改成濾磚加配氣管的結構,加上更換濾料,碳源投加以及控制系統(tǒng),外面的閥門,風機等等主體設備都沒有動,用了以前原有設備。這是改造之后,上面是增加氣沖配氣管,改造之后濾料安裝好了。項目還在調(diào)試階段,這個圖片是調(diào)試過程當中,可以看到是在反沖洗,包括氣洗水洗過程,可以看到這個配氣配水還是非常均勻的。**后做一個總結,***個從應用角度來講,我們升級改造或者新建,滿足國家更嚴格的處理要求時。
本工程深床反硝化濾池進水為二級生化出水,調(diào)試運行期間ΔCOD/ΔNO-3-N平均值約15.68。碳源利用率較低的原因與進水溶解氧含量過高有關。一方面,本工程進水COD比較高達到800mg/L以上,為去除COD,SBR生物池曝氣量大,且出水溶解氧比較高;另一方面,本工程采用變水頭過濾,濾池進水存在比較大1.2m的跌水,客觀上起到了跌水曝氣的效果,使得濾池進水中的溶解氧處于飽和狀態(tài),這些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才能形成反硝化所需要的缺氧狀態(tài),從而限制了濾池反硝化脫氮的能力。,2018年1月—7月的運行數(shù)據(jù)見表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比較大質(zhì)量濃度分別為0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分別為40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明濾池去除總氮效果一般,但對TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水質(zhì)接近地表水準Ⅳ類指標。4結論與建議①本工程反硝化深床濾池實現(xiàn)了脫氮除磷和降低SS的工程目標,出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達到一級A標準,并且接近地表水Ⅳ類水質(zhì)指標。②反硝化深床濾池可根據(jù)進水水質(zhì)確定是否投加碳源,實現(xiàn)過濾功能和反硝化功能的切換。③本工程中。反硝化濾池主要去除什么!
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本實用新型要解決的另一技術問題是常規(guī)反硝化反應池在布水模式、布氣模式、排泥結構、微生物載體設置模式等方面有待改善。本實用新型要解決的再一技術問題是傳統(tǒng)的反硝化濾池結構復雜。為實現(xiàn)以上技術目的,本實用新型采用以下技術方案:一種新型的反硝化反應池,包括***池體,第二池體,反硝化進水管,反硝化出水管,循環(huán)管,提升泵,承托層,微生物載體,布氣器,進氣管,風機,布水管,排泥管,污泥泵,其中***池體和第二池體的數(shù)量相等,***池體與第二池體相互間隔排列,相鄰的***池體與第二池體之間通過管路連通;在位于首端的***池體上連接有反硝化進水管,在位于尾端的第二池體上連接有反硝化出水管,循環(huán)管的兩端分別與位于首端的***池體、位于尾端的第二池體相連接,在所述循環(huán)管上連接有提升泵;在所述***池體和第二池體內(nèi)部均固定連接有承托層,在所述承托層的上端固定連接有微生物載體,在所述***池體和第二池體內(nèi)部均具有布氣器,進氣管的一端連接至所述布氣器,進氣管的另一端連接至風機,在所述第二池體的內(nèi)部連接有布水管,在所述***池體和第二池體的底端均連接有排泥管,所述排泥管的末端連接至污泥濃縮池,在所述排泥管上連接有污泥泵。作為推薦。張家港服務反硝化深床濾池一體化裝備廠家批發(fā)價
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