跳汰機(jī)由機(jī)體1、風(fēng)閥2、篩板6、排料裝置4、5和排矸道8、排中煤道7等部分組成。機(jī)體由縱向分隔板9分為空氣室和跳汰室,兩室的下部相通。空氣室上部密閉,設(shè)有特制風(fēng)閥,風(fēng)閥的作用是將壓縮空氣交替地給入空氣室中,同時(shí)按一定的規(guī)律將空氣室中的壓縮空氣排出室外。當(dāng)給入壓縮空氣時(shí),跳汰室中的水上升;待空氣室的壓縮空氣排出時(shí),跳汰室中的水位又自動(dòng)下降,因此,推動(dòng)跳汰室水面上下運(yùn)動(dòng)形成脈動(dòng)水流10,如改變給入的壓縮空氣量時(shí),可以調(diào)節(jié)跳汰機(jī)中的水流沖程,改變風(fēng)閥的運(yùn)動(dòng)速度也可調(diào)節(jié)水流脈動(dòng)的頻率。頂水從空氣室下部頂水進(jìn)水管13進(jìn)入以改變跳汰機(jī)水流運(yùn)動(dòng)特性,并在跳汰室中形成水平流,便于運(yùn)輸物料,同時(shí)使物料在跳汰室中進(jìn)行松散和分層。跳汰機(jī)中的沖水是從機(jī)頭與原料煤一起給入的。原料煤在跳汰機(jī)中經(jīng)分層得到分選后,在矸石段和段中煤段的重產(chǎn)物矸石、中煤,分別經(jīng)各段末端的排料裝置排到各自的排料道,并與透篩的小顆粒重產(chǎn)物一塊排到各自的排料口,再經(jīng)與機(jī)體密封的脫水斗子提升機(jī)排出。輕產(chǎn)物(精煤)自溢流口排出機(jī)體。 當(dāng)順時(shí)針旋調(diào)壓閥手柄,經(jīng)過(guò)壓縮彈簧推動(dòng)膜片,帶動(dòng)閥桿下移,便有氣流輸出。陜西礦用跳汰機(jī)缺點(diǎn)
應(yīng)根據(jù)所要求的床層松散度調(diào)節(jié)用風(fēng)量。的風(fēng)量要比第二段大一些。各段各分室的風(fēng)量由入料到排料依次減少,有時(shí)為了加強(qiáng)第二段中間分室的吸啜分層作用及細(xì)矸石的透篩作用,風(fēng)量可適當(dāng)增大一些。風(fēng)量和水量的正確配合使用,對(duì)分選過(guò)程極為重要。雖然在一定范圍內(nèi)增加風(fēng)量或增加篩下補(bǔ)充水都能提高床層松散度,但增加風(fēng)量能提高下降期的吸啜作用,而增加水量卻是減弱它的作用。在實(shí)際操作中應(yīng)根據(jù)具體情況和工作經(jīng)驗(yàn)靈活運(yùn)用。不少操作者支持“寧多用風(fēng),不多用水”的原則,這是因?yàn)橛盟窟^(guò)大不僅容易增加精煤的污染,而且會(huì)給后續(xù)作業(yè)———煤泥水處理系統(tǒng)造成沉重的負(fù)擔(dān),加重煤泥在廠內(nèi)回收的任務(wù)。內(nèi)蒙古跳汰機(jī)工作原理視頻將其壓下,閥芯下行閥套口打開(kāi)。
對(duì)于無(wú)活塞跳汰機(jī),在風(fēng)壓不變的條件下,降低頻率,脈動(dòng)水流的振幅可增大,床層松散也加大。用低頻(35~40次/min)大振幅跳汰,床層松散度較大,分層較快,故跳汰機(jī)的處理量增加。但此時(shí)速度因素、礦粒的粒度和形狀因素對(duì)分選效果影響較大,而且因頻率低,操作時(shí),對(duì)風(fēng)水制度和給料量的變化相當(dāng)敏感,故操作較困難。所以低頻、大振幅跳汰只適用于分級(jí)塊煤分選或易選煤分選。相反,高頻跳汰時(shí)(50~60次/min)工作穩(wěn)定,加速度因素影響大,粒度和形狀因素的影響減弱,細(xì)粒透篩能力較強(qiáng),故產(chǎn)品的質(zhì)量好而穩(wěn)定。但因松散度減小,分層速度減慢,跳汰機(jī)處理能力降低。但是,只要風(fēng)壓、風(fēng)量以及風(fēng)閥構(gòu)造等條件許可,在能夠達(dá)到所需要的床層松散度的條件下,把跳汰頻率提高一些還是有好處的。
采用多室共用數(shù)控風(fēng)閥技術(shù)。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿(mǎn)足不同媒質(zhì)的分選需要,提高處理能力20%以上。結(jié)構(gòu)更加合理,便于運(yùn)輸和安裝,設(shè)備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機(jī)的機(jī)底也由過(guò)去的平底發(fā)展成為半圓形和角錐形。1875年出現(xiàn)縱向排料的兩段人工床層跳汰機(jī),洗選<10mm級(jí)末煤。這種跳汰機(jī)不設(shè)排料閘門(mén),全靠人工床層透篩排料。1878年開(kāi)始采用差傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的活塞跳汰機(jī),突破傳統(tǒng)的洗水脈動(dòng)正弦周期,出現(xiàn)非對(duì)稱(chēng)周期?;钊瓩C(jī)的跳汰周期調(diào)整困難,對(duì)原煤性質(zhì)變化適應(yīng)能力差。另外運(yùn)動(dòng)部件磨損較嚴(yán)重,往往導(dǎo)致洗選效果下降,發(fā)展受到限制。但由于這種跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于掌握,因此仍有采用。對(duì)跳汰機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),具有意義的是1891~1892年出現(xiàn)的鮑姆跳汰機(jī)即無(wú)活塞跳汰機(jī)。它將跳汰機(jī)洗水脈動(dòng)方式有機(jī)械產(chǎn)生的脈沖改為壓縮空氣產(chǎn)生的脈沖,這樣不僅有利于擴(kuò)大跳汰機(jī)分選面積,而且洗水脈動(dòng)參數(shù)也易于調(diào)整,給跳汰機(jī)的操作提供了方便,同時(shí)對(duì)于提高跳汰機(jī)的處理能力和改善分層效果創(chuàng)造了有利條件。當(dāng)作用在膜片上的推力與彈簧的作用力平衡后。
在給料量穩(wěn)定,風(fēng)水量使用適當(dāng),分層效果好的情況下,產(chǎn)品的終結(jié)果就取決于產(chǎn)品的排放制度。正確地排料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一項(xiàng)重要因素之一。主選一段排料量不可過(guò)大或過(guò)小,如果排放量過(guò)大,就會(huì)增加煤在矸石中的損失,并使床層過(guò)薄,致使床層紊亂而不利于分選;如果排放量過(guò)小,容易使床層增厚,用同樣的風(fēng)水量床層跳不起來(lái),松散度小,因此,物料也就不能很好地得到分選,使大塊煤混雜在矸石中,同時(shí)又使部分細(xì)矸混入精煤中,既影響產(chǎn)品質(zhì)量又增加了損失;再者,排料不及時(shí),往往也易堆煤。在這種情況下,有時(shí)不得不驟然大排矸石。一段矸石排放量不當(dāng),不但會(huì)增加煤在矸石中的損失量,而且影響二段的床層分選。在一段排放量良好的情況下,二段的排放量應(yīng)盡量穩(wěn)定。主選機(jī)二段排放中煤的數(shù)量和質(zhì)量,不但影響本機(jī)精煤產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)率,而且還直接影響再選機(jī)的入料量和入料的性質(zhì)。總之,在排放中注意一、二段之間的合理協(xié)調(diào)。 調(diào)壓閥旋鈕順時(shí)針旋為升壓,逆時(shí)針旋為降壓。陜西跳汰機(jī)分層調(diào)節(jié)
為適應(yīng)工藝布置的需要,跳汰機(jī)設(shè)計(jì)有左、右兩種安裝形式。陜西礦用跳汰機(jī)缺點(diǎn)
床層的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)決定著礦粒按密度分層的效果,所以操作的主要目的,是為了使床層處于有利于分選的工作狀態(tài),并使之保持穩(wěn)定。床層愈厚,床層松散所需的時(shí)間愈長(zhǎng),分層的時(shí)間也愈長(zhǎng)。若床層太厚,在風(fēng)壓或風(fēng)量不足的情況下,不容易達(dá)到要求的松散度。床層減薄能增強(qiáng)吸啜作用,有利于細(xì)粒級(jí)的分選并能得到比較純凈的精煤,但如果床層太薄,吸啜作用過(guò)強(qiáng),精煤透篩損失將增加,床層不穩(wěn)定,操作困難。床層不穩(wěn)定,操作困難.床層不穩(wěn)定,操作困難陜西礦用跳汰機(jī)缺點(diǎn)