遼寧想了解脫硫除塵器,三明天億鑫誠(chéng)機(jī)械設(shè)備制造有限公司始終貫徹誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的理念,全體員工視質(zhì)量為生命,為用戶群體提供完善的售后服務(wù),始終把客戶滿意度放在首位。
3. 2 可控制氧化率技術(shù)將吸收液和氧化液分開,氧化液可保證99. 5% 以上的氧化率,而吸收液的氧化率可以進(jìn)行合理控制,在保證脫硫效率的前提下,降低吸收液pH 值,從源頭上杜絕氨逃逸。而吸收液的低氧化率又可以保證在原煙氣參數(shù)突然往上波動(dòng),加氨調(diào)節(jié)沒(méi)及時(shí)跟上的情況下,出口污染物排放濃度不會(huì)突然升高,從而避免 SO2超標(biāo)排放,系統(tǒng)操作彈性大,運(yùn)行穩(wěn)定性好。
(1)霧化噴槍及流場(chǎng)模擬優(yōu)化設(shè)計(jì)本項(xiàng)目采用新型專利霧化噴槍,噴嘴材質(zhì)采用特殊合金鋼,耐腐蝕、耐磨損,噴出的霧滴不刷墻,噴射高Cl-含量的脫硫廢水時(shí)可以減少結(jié)垢。霧化噴嘴根據(jù)實(shí)際工況單獨(dú)定制,根據(jù)不同噴入點(diǎn)的煙溫情況,采用不同的霧化粒徑,并采用在線監(jiān)控噴嘴調(diào)節(jié)模塊,在線控制每支噴槍流量、壓力,確保廢水霧化參數(shù)滿足設(shè)計(jì)值,大霧化粒徑D50<60μm。根據(jù)計(jì)算機(jī)對(duì)機(jī)組全工況下的模擬計(jì)算結(jié)果,確定相關(guān)設(shè)計(jì)方案,在不同負(fù)荷下,霧化量和霧化粒徑能夠自適應(yīng)調(diào)整,保證了脫硫廢水霧滴在進(jìn)入安全位置前蒸發(fā)成為氣態(tài)。
SDS干法脫硫工藝+布袋除塵工藝+中低溫SCR脫硝工藝的組合技術(shù)為焦?fàn)t煙氣治理提供了一攬子的解決方案,且具有工藝技術(shù)先進(jìn),成熟可靠,一次性少,運(yùn)行成本低,不產(chǎn)生廢水等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。對(duì)現(xiàn)役焦?fàn)t煙氣治理滿足更高環(huán)保要求及深度凈化具有良好的推廣價(jià)值。免責(zé)聲明:以上內(nèi)容自北極星大氣網(wǎng),所發(fā)內(nèi)容不代表本平臺(tái)立場(chǎng)。
3.2出口煙氣流量計(jì)對(duì)4#、5#鍋爐脫硫裝置的影響床層壓降代表吸收塔內(nèi)物料的多少.由計(jì)算并通過(guò)物料循環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)料而得出。床層壓降為吸收塔人口壓力減去吸收塔出口壓力再減去吸收塔空塔阻力。
針對(duì)4#、5#鍋爐脫硫裝置出現(xiàn)的上述問(wèn)題,決定對(duì)4#、5#爐脫硫裝置進(jìn)行縮頸和補(bǔ)灰改造。縮頸改造主要改造方案為保持吸收塔中心線位置不變,對(duì)吸收塔進(jìn)料段、方圓節(jié)、煙道“蝦米”彎部分進(jìn)行改造。原吸收塔煙氣入口段及“蝦米”彎?rùn)M截面為3 600mmx3 600mm方形.進(jìn)料段橫截面為內(nèi)徑4060mm的圓形.文丘里內(nèi)徑為3960mm.改造后入口段及“蝦米”彎?rùn)M截面不變.僅對(duì)“蝦米”彎垂直部分進(jìn)行了降低.將進(jìn)料段內(nèi)徑改為3600mm.為了進(jìn)料段和文丘里合理連接.在兩者之間增加1個(gè)圓臺(tái)段.高度1020mm.上部直徑3 960mm.下部直徑3 600mm。此縮頸方案主要針對(duì)進(jìn)料段進(jìn)行改造是為了提高此處煙氣的流速.能夠保證循環(huán)灰進(jìn)入吸收塔后及時(shí)帶走.從而降低低保護(hù)風(fēng)量.達(dá)到關(guān)閉再循環(huán)風(fēng)擋提高入口煙氣溫度的目的。